Трехфазные асинхронные двигатели с частотным регулированием серии oemybbp во взрывозащищенном исполнении

Если честно, когда впервые столкнулся с серией oemybbp, думал — очередной маркетинговый ход. Но за пять лет работы с взрывозащищенным оборудованием для шахт Приморья пришлось пересмотреть подход. Частотное регулирование в таких условиях — не роскошь, а необходимость, но многие до сих пор пытаются экономить на преобразователях, а потом удивляются, почему двигатель не тянет нагрузку при пуске.

Конструктивные особенности, которые не бросаются в глаза

У этих двигателей класс изоляции F, но реально работаем при перегреве не выше 105°C — иначе в загазованной среде даже со степенью защиты Ex d IIC T4 начинаются проблемы. Кстати, про корпус: литая рама толщиной 12 мм выглядит избыточно, пока не увидишь, как при обрушении породы деформируется соседнее оборудование, а эти стоят.

Подшипниковые узлы — отдельная история. Ставили на конвейерную линию в 2022, заменили стандартные смазочные каналы на двухконтурные после того, как в похожих условиях за полгода вышли из строя три импортных аналога. Результат — два года без превентивного обслуживания, хотя по регламенту техосмотр каждые 8000 часов.

Термодатчики в обмотке — да, их три, а не два как у большинства. На практике это спасло от межвиткового замыкания когда вентиляция забилась угольной пылью. Система успела отсечь питание до критического перегрева.

Реальные кейсы на объектах с агрессивной средой

На химическом комбинате под Омском ставили три таких двигателя на насосы перекачки кислот. Заказчик изначально требовал европейские аналоги, но после тестовых запусков остались на oemybbp — выдержали постоянные паровые испарения лучше, чем ожидали. Правда, пришлось дополнительно уплотнять кабельные вводы.

А вот на карьере в Якутии была ошибка монтажа — не учли вибрацию от дробильного комплекса. Через месяц появился характерный гул. Разобрали — оказалось, ослабла посадка ротора. После замены и балансировки на месте проблем нет уже полтора года.

Самый показательный случай — шахта в Воркуте, где двигатель работал при постоянной температуре -45°C. Стартовый момент падал на 15%, но частотный преобразователь удалось перенастроить под низкотемпературный режим. Важный нюанс — при таких условиях масло в подшипниках требует замены каждые 4000 моточасов вместо стандартных 8000.

Типичные ошибки при подключении частотных преобразователей

Чаще всего проблемы не с самими двигателями, а с неправильным подбором ПЧ. Видел случаи когда ставили преобразователи без фильтров ЭМС — двигатель работал, но создавал помехи для системы автоматики всего цеха. Причем диагностика заняла три недели.

Еще момент — длина кабеля между ПЧ и двигателем. Если больше 50 метров — обязательны дроссели. Без этого в обмотках возникают перенапряжения, особенно при резком торможении. Один раз пришлось перематывать статор именно по этой причине.

Настройка параметров ПЧ — многие техники копируют настройки с других объектов без учета конкретной нагрузки. Для вентиляторов и насосов кривые V/f разные, а для конвейеров с ударными нагрузками вообще нужна векторная регулировка. В АО Хуасин Хуафэн обычно дают подробные рекомендации, но не все их читают.

Сравнение с аналогами на российском рынке

Работали с двигателями Siemens и ABB в аналогичном исполнении — да, сборка безупречна, но ремонтопригодность хуже. Например, замена подшипникового щита у европейских аналогов требует специального оборудования, а здесь конструкция разборная обычным инструментом.

По динамическим характеристикам oemybbp выигрывают у большинства китайских производителей за счет адаптированной системы охлаждения. В жарком климате Краснодарского края на мукомольном производстве температура корпуса не превышала 75°C при ambient +40.

Цена — примерно на 25% ниже европейских аналогов при сопоставимых параметрах. Но главное преимущество — наличие запчастей на складе в Новосибирске. Для срочного ремонта это критично, ждать три месяца подшипниковый узел из Германии — не вариант.

Рекомендации по техническому обслуживанию

Первое — контроль вибрации. Раз в месяц обязательные замеры, при превышении 4.5 мм/с — диагностика. На практике часто игнорируют этот пункт, пока не начинается разрушение изоляции.

Чистка ребер охлаждения — кажется очевидным, но в запыленных цехах за полгода эффективность теплоотдачи падает на 30%. Разработали график продувки сжатым воздухом раз в две недели — результат налицо.

Проверка состояния клеммной коробки — влага попадает даже в Ex-исполнении если нарушена герметичность. Особенно актуально для приморских регионов с высокой влажностью. Раз в квартал рекомендую вскрывать и проверять отсутствие конденсата.

Перспективы модернизации и узкие места

Сейчас АО Хуасин Хуафэн тестирует систему онлайн-мониторинга для этих двигателей — датчики вибрации и температуры передают данные directly в систему управления. Пока пилотный проект на нефтеперерабатывающем заводе показывает снижение внеплановых простоев на 18%.

Основная проблема — совместимость с устаревшими системами АСУ ТП. При модернизации производства 90-х годов часто возникают конфликты протоколов связи. Приходится ставить промежуточные преобразователи.

Из реальных улучшений которые нужны — более информативная маркировка клемм. При быстром ремонте в плохом освещении можно перепутать фазы, хотя схема есть на внутренней стороне крышки.

В целом за четыре года эксплуатации серия показала себя надежной, но требовательной к квалификации обслуживающего персонала. Как обычно, техника лишь на 50% определяет результат, остальное — грамотная эксплуатация.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Hас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение